纺织内参|精梳落棉与成纱质量的关系及控制( 二 )
1.2.4 落棉率台差对成纱质量的影响
品种:JC9.7tex , 原料:100% 新疆长绒棉 , 机型:E65 , 速度350钳次/min , 棉卷定量72g/m , 给棉长度4.3mm 。
方案1:末道并条6根落棉率为16.58%的精梳并合 。
方案2:采用3根落棉率为16.58%的精梳条和3根落棉率为14.62%的精梳条并合 。 试验结果见表4 。
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由表4的试验数据可知 , 精梳机落棉率的台差较大 , 会造成成纱质量的较大波动 。
1.2.5 大小棉卷搭配使用对精梳落棉率和精梳条重量的影响
大、中、小棉卷搭配使用对精梳落棉率和精梳条重量的影响分别见表5、表6 。
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从表5、表6的试验数据可知 , 棉卷长度对精梳落棉率和精梳条重量具有明显的影响 , 大小卷的合理搭配使用 , 可以有效地减小精梳条重量的波动 。 为此 , 应定期进行落棉试验、实施精梳大小卷搭配使用 , 控制各机台以及机台各眼之间的落棉率差异 , 尽可能使精梳落棉稳定 。
1.2.6 设备运行状态对落棉率的影响
棉卷粘连会导致各机台、眼间的落棉率出现差异 , 甚至会造成输出台板自停失灵 , 引发机械事故 。
锡林、顶梳嵌花会影响梳理效果 , 造成落棉率升高 , 增加纺纱成本 。
适当增加锡林前梳理区的齿条密度 , 加强前区的梳理功能 , 在保证成纱质量不变的情况下 , 可以有效降低精梳落棉率 。
1.2.7 锡林定位及钳板开口量的对落棉质量影响
品种:CJ14.6tex , 配棉:100%细绒棉;机型:SXF1272 , 锡林型号:5015(111°) , 车速:320钳次/分 。 试验结果见表7 。
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从表7的试验结果可知 , 锡林定位提早(35.5分度) , 落棉率降低、落棉中长纤维含量减少、落棉短绒率增加 , 落棉质量提高 , 有利于节约用棉 。 钳板开口量增加(21mm) , 落棉率、落棉中长纤维含量均有所增加、落棉质量下降 。
1.2.8 分离罗拉顺转定时工艺的优化
搭接刻度对落棉率的影响见表8 。
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由表8可以看出 , 说明搭接刻度向-2方向调节 , 精梳落棉率较低、落棉短绒率较高 , 对有效纤维损失较少 , 有利于节棉 , 但精梳条短绒率略有增加 。 这里特别要强调的是 , 因调节搭接刻度而导致的落棉率增加 , 其增加量全部是长纤维 , 调整不当会造成纺纱成本的急剧增加 。
1.2.9 顶梳针齿密度对落棉率的影响
品种:7.3tex , 原料:100%长绒棉 , 棉卷重量:70g/m , 给棉方式:后退给棉 , 给棉长度:4.3mm , 机型:E65型机;车速:350钳次/min , 试验结果见表9 。
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从表9的试验数据可知 , 增加顶梳齿密可改善成纱IPI值 。
1.2.10 增加锡林前区密度并适当缩小锡林梳理隔距的试验
原料:长绒棉 , 锡林品牌:JZX-4TC , 车速:350钳次/min , 机型:E65 。
方案1:第一组齿条齿密度为:20齿/cm2 。
方案2:将第一组齿条齿密度为:43齿/cm2 , 并适当缩小锡林的前区、最紧点和后区的梳理隔距 。 试验结果见表10 。
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