Array|抚顺特钢成功试制超大尺寸规格300M锻件

日前 , 抚顺特钢成功生产的超大尺寸规格300M锻件 , 经检验其性能和质量达到技术标准 , 且22吨自耗锭实现了“一锭两材” , 首试制圆满成功 。该钢是航空领域的关键材料 , 此次超大锻件的成功试制 , 对抚顺特钢超高强度钢产品在航空领域扩大应用范围 , 增加合同订单具有重要意义 , 同时对公司正在开展的法国赛峰公司(世界一流航空发动机及设备制造商)认证具有良好的推动作用 。
Array|抚顺特钢成功试制超大尺寸规格300M锻件
文章图片

文章图片

随着我国航空事业的快速发展 , 近年来 , 航空领域对300M锻件产品的质量性能要求不断提高 , 尺寸规格也在不断扩大 。为保证同批次产品成分的一致性 , 还要求一锭产出两支钢材 , 冶炼生产难度极大 。
虽然产品研制难度大 , 但前景非常可观 , 为提前做好市场布局 , 抚顺特钢责成技术中心做好大尺寸规格300M锻件的研发工作 。一季度 , 技术中心与第三炼钢厂多次例会,研究冶炼大尺寸规格300M钢锭的具体事宜 , 并结合历史冶炼数据 , 制定了工艺保证预案 。
【Array|抚顺特钢成功试制超大尺寸规格300M锻件】通过前期的精心策划和准备 , 加上冶炼员工的精细操作 , 确保熔炼阶段顺利完成 , 自耗锭成分和质量指标全部满足技术标准要求 , 为实现一锭两材打下了基础 。在加工工序 , 为确保锻件三种不同方向的性能达标 , 抚顺特钢将钢锭转移至锻机吨位更大的东特股份8000吨快锻机进行锻造加工 。期间 , 高强钢科研室派出专责全程跟产 , 经过努力 , 两支超大尺寸规格300M锻件加工完成并已顺利通过第三方共检 , 首试制工作取得圆满成功 。


    推荐阅读