『程序员世界』备自投装置在应用中的误动作分析及解决措施

目前主变备自投装置没有考虑中低压侧接有小水电源后的逻辑判据 , 当主变备自投投入 , 存在故障主变跳开后再次投入的问题 。 通过一起典型备自投装置误动分析 , 提出对中低压侧接有小水电源的主变备自投装置逻辑判据进行修改的对策 , 保证备自投安全、可靠运行 。
『程序员世界』备自投装置在应用中的误动作分析及解决措施
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备用电源自动投入装置(以下简称备自投)是电力系统提高供电可靠性、保证供电连续性的一种有效装置 。 因其原理简单 , 在电力系统中得到广泛推广应用 , 但往往在设计时忽视了现场实际因素的影响 , 常会造成备自投拒动或误动的情况发生 。
备自投误动经过
某110kV变电站主接线图如图1 , 某日 , DL4开关CT二次短路放电 , 造成2号主变差动保护动作2号主变DL2、DL4、DL6三侧开关跳闸 , 经10s钟后 , 该变电站主变备自投动作 , 先合上DL1、DL2开关 , 再经1秒钟合上DL3、DL4、DL5、DL6开关 。 从备自投动作过程分析差动保护动作跳开的2号主变三侧跳闸后再次由备自投投入属于误动作 。
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图1变电站接线方式
事故前该变电站运行方式为:110kV某线路对该站110kVII段母线供电 , 该站DL7、DL8、DL9分段开关合上 , 2号主变运行、1号主变热备用 , 备自投加用 。
备自投误动原因分析
1单母分段接线运行方式与主变备自投动作逻辑
图1所示的运行方式下 , 该站35kVI、II段和10kVI、II段母线均失压情况 , 跳开工作变压器三侧开关 , 合上备用变压器三侧开关 。
主变备自投动作逻辑:取主变高压侧电流作为母线失电的闭锁判据 , 防止PT断线时误动 。
动作1:判断10kVI段母线电压小于U01,35kVI段母线电压小于U02 , 1号主变高压电流小于I01作为启动条件 , DL2处于合位作为闭锁条件 , 以T01延时跳开1号主变三侧开关 , 检查1号主变三侧开关跳位判断是否成功 。 动作2:判断10kV低压II段母线电压小于U01,35kVII段母线电压小于U02 , 2号主变高压电流小于I01作为启动条件 , DL1处于合位作为闭锁条件 , 以T01延时跳开2号主变三侧开关 , 检查2号主变三侧开关跳位判断是否成功 。 动作3:判断10kVI段母线电压小于U01,35kVI段母线电压小于U02 , DL3、DL5处于跳位作为启动条件 , DL2处于合位作为闭锁条件 , 以T02延时合DL2 , 检查DL2合位判断成功 。 动作4:判断10kVII段母线电压小于U01,35kVII段母线电压小于U02 , DL4、DL6处于跳位作为启动条件 , DL1处于合位作为闭锁条件 , 以T02延时合DL1 , 检查DL1合位判断成功 。 动作5:判断10kVI段母线电压小于U01,35kVI段母线电压小于U02 , DL2合位作为启动条件 , DL4处于合位、DL6处于合位作为闭锁条件 , 经T03合DL4、DL6 , 检查DL4合位判断成功 。 动作6:判断10kVII段母线电压小于U01,35kVI段母线电压小于U02 , DL1合位作为启动条件 , DL3处于合位、DL5处于合位作为闭锁条件 , 经T03合DL3、DL5 , 检查DL3合位判断成功 。备注:U01、U02表示母线相间二次电压定值;I01表示二次相电流定值;T01、T02、T03表示时延 。
事故前2号主变运行 , 1号主变热备用 , 备自投运行动作2、4、6逻辑处于充电状态 。 (动作逻辑序列2、4、6为合DL1、DL3、DL5开关逻辑)
2号主变差动动作跳主变三侧开关后 , 因35kV侧接有小水电机组(两台小水电机组 , 每台机组容量4MW , 接入35kV电压等级)与该站35kV母线系统维持小网运行 , 35kV母线暂未失压 , 经10s后 , 2号主变低压保护动作跳开连接在35kV系统小水电线路两侧开关 , 35kV母线失压 。
因主变备自投以判断35kV、10kV母线均失压作为启动条件 , 故在35kV母线未失压时备自投未动作 , 同时因#2主变跳闸后 , 主变备自投动作逻辑序列1、3、5满足充电条件 , 且充电条件满足6秒钟后 , 动作逻辑序列1、3、5充电满 。


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